一、工程概况
泰达热源二厂原有的花岗岩水浴除尘器于2003年设计并建造,通过几年的生产运行实践,未达到预期的脱硫除尘效果,锅炉废气排放不能满足《天津市锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2003)中Ⅱ时段的规定,且运行成本高。为了提高水浴除尘器的除尘脱硫效率,在原设备基础上,采用我公司开发的节能减排技术对其4#、5#、6#锅炉水浴除尘器实施脱硫系统的改造,以提高其脱硫效率。
二、技术路线
在使用我公司自主研发的节煤固硫除尘技术实现炉内固硫40%的基础上,采用双碱法脱硫工艺,在水浴除尘器进口安装环状侧喷模组式加湿雾化器,在烟道上相对布置,吸收液经喷头喷出后充分加湿烟气使尘粒化并吸收SO2,烟气阻力低,喷嘴不磨损。采用模组式结构,维修方便、耐腐蚀、不结垢,强化传热传质,增强脱硫效果。
充分利用了热源二厂的现有条件。由于灰渣池的补充水源为锅炉连排水和化学水车间的阳床再生水,具有强碱性;同时炉渣中的钙离子等随着冲渣水被带入灰渣池。采用灰渣池水作为脱硫系统的吸收液,可以减少石灰、钠碱等的投量,不仅可以取得良好的脱硫效果,也大大降低了系统运行成本。
吸收液(灰渣沉淀池上清液/碱液)由循环泵通过管路进入环状雾化加湿器雾化,并与烟气混合,烟气被加湿,烟气中的烟尘与水雾发生碰撞而凝聚粒化。液体对喷无死角结构,使烟气与吸收液充分混合。
三、运行效果
我公司与厂方共同对脱硫系统的运行效果进行评定,脱硫除尘效果有了明显改善,锅炉废气排放达到了《天津市锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2003)中Ⅱ时段的规定。并于2007年12月由天津市环境监测中心对该厂4#、5#、6#锅炉废气进行监测,其排放的废气中二氧化硫排放浓度均达到《天津市锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2003)中A区Ⅱ时段标准要求。